近日,掘进五工区聚焦久益连采机关键部件磨损难题,按照公司统一部署,将设备升井转运至新风井车间开展专项抢修工作。工区技术团队通过自主攻坚、创新修复工艺,成功解决进口配件采购难题,高效完成设备检修任务,为矿井采掘生产接续筑牢坚实的设备保障。
作为掘进五工区井下掘进作业的核心装备,久益连采机因长期在高负荷、强磨损的工况下运行,设备故障隐患逐渐凸显。经全面排查发现,设备滚筒齿座、一运刮板磨损变形严重,铲板出现多处凹陷破损,尤其是左侧减速机内部构件磨损超标,已无法满足安全运行要求。鉴于设备故障直接影响工区采掘进度,工区第一时间将情况上报公司。公司领导高度重视,经研究决策,下达连采机升井抢修指令,要求工区迅速制定方案、限期完成检修。

接到指令后,掘进五工区立即成立专项检修小组,明确责任分工、细化检修流程,将设备平稳转运至新风井车间开展集中抢修。针对滚筒齿座、一运刮板、铲板等易损部件的磨损问题,检修人员采用氧气切割、电弧焊接、打磨校正等工艺,对变形部位进行精准修复,对破损区域实施补强加固,逐一消除设备外观及基础部件隐患。
检修工作的最大难点在于左侧减速机的修复。该减速机配件为进口规格,市场存量稀少,采购周期长达数月,远水解不了近渴。面对这一困境,检修小组摒弃“等、靠、要”的思想,技术员带头拆解减速机,对内部磨损构件进行测绘分析,结合设备运行参数重新设计修复方案。他们通过自主加工耐磨衬套、优化齿轮啮合精度、更换密封组件等一系列改进措施,成功解决了减速机磨损难题。经过连续多日的奋战,整机检修工作顺利完成,经空载试运行和负载测试,连采机各项运行指标均达到安全标准。
此次专项抢修,不仅大幅缩短了设备停机时间,为工区节约了高额的进口配件采购成本,更锤炼了工区技术人员的故障处置能力和创新攻坚能力。下一步,掘进五工区将以此为契机,完善设备常态化巡检和预防性检修机制,持续提升设备管理水平,为矿井高质量发展注入新动能。



发布日期:2025-12-19
点击量:383 作者:刘双诚 来源: