安全管理
公司开展主洗车间振动问题专项治理
发布日期:2026-03-04    点击量:66   作者:张超 高红光 马珂   来源:
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安全生产是企业发展的生命线。近期,公司主洗车间钢结构厂房自投入使用以来,出现振动加剧现象,不仅影响设备稳定运行,更对安全生产构成严重威胁。为彻底消除安全隐患,保障生产有序推进,公司规划发展部与生产调度室协同发力、密切配合,迅速行动,组织相关专业人员开展专项调研,多措并举推进振动问题专项治理,取得显著成效。

隐患凸显:振动加剧敲响安全警钟

公司主洗车间为钢结构厂房,其中三层、五层共布置多台振动筛。随着生产持续推进,厂房振动愈发明显,伴随而来的还有作业区域噪声严重超标等问题,给设备运行和人员安全带来双重风险,也对公司正常生产秩序造成影响。

为摸清隐患根源,规划发展部与生产调度室联合组织工作人员,对主洗厂房振动问题开展现场检查与振动测试。初步检查发现,振动筛支墩及下部梁周边柱锈蚀严重,支墩处钢梁出现层状锈蚀,连接螺栓锈蚀损坏严重,部分梁体、边梁甚至出现锈烂、钢板变薄等情况;未加固的梁、板锈蚀突出,局部已接近锈烂,加固时螺栓除锈易导致松动,进一步加剧振动。

部分区域振动速度远超安全阈值,厂房楼板自振频率与振动筛激振器频率高度接近,引发严重共振,多套筛分系统共同工作时还会出现振幅叠加现象,危害进一步加剧,已严重影响安全及正常生产,隐患治理刻不容缓。

精准调研:协同联动找准治理方向

隐患就是命令,治理刻不容缓。针对主洗车间振动难题,公司高度重视,明确由规划发展部与生产调度室牵头,联合启动专项调研工作,联动多方专业力量,精准定位问题根源、科学谋划治理方案,确保治理工作靶向发力、落地见效。

为确保治理方案科学可行、贴合生产实际,组织西安科技大学、西安建筑科技大学、北京华宇设计院等多方单位,召开改造方案专题会议,结合调研结果和生产调度需求,最终确定合适的改造技术方案,先选取部分筛机进行试点改造,测试技术可行性,为后续全面推广奠定坚实基础。

攻坚破难:分步实施实现标本兼治

按照“试点先行、逐步推广、全面覆盖”的思路,专项治理工作有序推进,各阶段任务按期落地,治理成效逐步显现。

试点改造阶段,组织专业施工队伍,合理安排施工时段,加快推进试点筛机改造,做好施工质量监督;协调解决施工过程中涉及的生产衔接问题,保障改造施工与生产作业有序衔接、互不干扰。仅用短短几天就完成改造,经检测,改造效果显著,试点工作取得圆满成功。

在此基础上,治理工作进入全面推广阶段。所有筛机改造完成后,对改造效果及厂房整体振动情况进行集中检测,筛机振动传递得到有效控制,设备运行稳定性大幅提升,作业环境得到显著改善,彻底解决了长期困扰生产的振动隐患,为公司安全生产提供了有力保障。

久久为功:长效管控筑牢安全防线

此次专项治理有效解决了主洗车间振动难题,但安全生产只有进行时,没有完成时。结合治理过程中发现的厂房钢结构平台和支撑腐蚀锈蚀问题,为实现振动问题全面、综合治理,张家峁矿业公司规划发展部与生产调度室再次协同谋划,明确了后续工作计划,持续筑牢安全生产防线。

下一步,规划发展部与生产调度室将继续协同发力、履职尽责:总结治理经验,梳理项目全流程技术资料,形成可复制、可推广的筛机隔振改造技术规范,为公司后续设备维护、隐患治理提供指导,也为同类问题治理提供参考。