一季度以来,综采二工区紧扣公司开源节流、降本增效工作要求,把全员创新的着力点放在生产现场、检修现场和管理现场,组织职工围绕4216综采工作面设备运行、安全防护、流程优化、材料利旧等实际问题动脑筋、想办法、出实招,先后完成5项创新项目。一个个“小改造”从现场来、到现场用、在现场见效,为区队安全生产和降本增效注入了新动能。

“花钱要花在刀刃上,能用旧料解决的,就不增加新投入。”这是该工区推进一季度创新项目时坚持的工作导向。采煤机调高油缸液压锁位置优化、液压支架更换推移杆流程优化、液压支架架间护网改造等项目,均立足现有设备和材料进行改进,有的使用原有液压锁、管路、接头,有的利用利旧配件组合应用,有的依托现场现有材料制作防护装置,既满足了安全生产需求,又减少了新增投入,把“节约一分也是贡献”的理念落到了具体岗位、具体工序。
小改造带来的不仅是成本节约,更是效率提升。过去,采煤机调高油缸液压锁位于煤壁侧,检修空间受限、作业风险较高,单次密封更换耗时约60分钟。经过位置优化后,液压锁迁移至顶护板下方安全区域,检修人员不再进入煤壁危险区,单次密封更换时间缩短至18分钟,效率提升70%。液压支架更换推移杆流程优化后,作业人员由3人减少至2人,检修效率提升50%以上;架间护网改造后,原来多人配合、降架完成的护顶作业,优化为单人5至8分钟即可完成,劳动强度明显降低。
安全是最大的效益。该工区在推进开源节流过程中,没有把“节约”简单理解为少投入、少花钱,而是把安全可靠作为创新项目落地的首要标准。胶带运输机防护栏设计与应用项目,采用钢筋网片和40型方管制作防护设施,安装牢固、拆卸便捷,进一步规范了胶辅运顺槽人员行走区域,提升了现场标准化水平;液压支架架间护网改造实现了架间空顶区域全封闭防护;推移杆更换流程优化实现抬底油缸可靠自锁,减少了多人配合和交叉作业带来的安全风险。
在细节管理上,职工也把“算细账”的意识融入日常生产。采煤机冷却系统回水位置优化项目,将原本直排至刮板运输机的冷却回水引至支架架前与电缆槽上方,既避免冷却水进入煤流,又方便职工观察回水流量和清澈度,及时判断电机冷却状态。同时,回水还可冲洗支架大脚与电缆槽,减少现场煤尘、改善作业环境。该项目总投入仅320元,却实现了煤质管控、设备保护和环境改善的综合效果。
从一根管路的调整,到一个防护装置的制作;从一次检修流程的优化,到一批旧材料的再利用,一季度5项创新项目体现的是该工区干部职工立足岗位精打细算、围绕现场主动挖潜的工作作风。下一步,综采二工区将继续把开源节流要求贯穿到设备管理、材料管控、检修组织和现场治理全过程,推动更多小改小革、修旧利废和合理化建议落地见效,让一线创新成为保障安全生产、提升管理质效、促进降本增效的有力支撑。



发布日期:2026-05-22
点击量:12 作者:朱锦涛 来源: