今年以来,选煤工区聚焦现场作业痛点、难点与安全风险点,立足生产实际深耕“小改小革”,一批针对性强、落地性好的技改项目相继投用,以低成本、高实用、快见效的方式破解生产瓶颈、筑牢安全防线,让设备运行更可靠、现场操作更安全、作业效率更高。

精准破题,靶向攻坚破解生产难题
该工区胶带输送机、渣浆泵、振动筛等核心设备长期密集运行,导致托辊磨损加快,泵体、筛体等漏水漏料严重。而在胶带机托辊更换过程中长期依赖人工撬杠,易出现打滑回弹、胶带坠落的情况,存在夹手、压脚风险;渣浆泵漏料漏水腐蚀设备,加剧安全隐患与检修压力;振动筛喷水需现场逐台手动操作,流程烦琐、耗时费力。
面对现场实际问题,该工区以“全员创新”为抓手,鼓励职工立足岗位想办法、解难题,先后攻关完成花篮旋转式托辊更换工装、渣浆泵密封改造、振动筛喷水控制改造三项实用技改,直击安全短板,从源头化解风险。
巧思革新,打造实用技改方案
针对托辊更换难题,该工区自主研发花篮旋转式托辊更换工装,采用国标花篮螺栓搭配角度顶板、固定底板组合结构,可平稳顶起胶带,单人即可独立操作,全程无需撬杠撬动,杜绝回弹、坠落风险,作业时间由30分钟大幅缩短,安装质量更规范。
针对渣浆泵泄漏腐蚀问题,该工区实施密封改造,采用API682标准双端面机械密封与硬质合金摩擦副,密封寿命提升3倍,配合长效润滑,彻底解决漏料漏水与结构锈蚀问题,降低设备故障与检修频次,年节约维修费用15万元。
针对振动筛喷水操作不便问题,该工区在供水管道加装分控阀门,实现单元集中控制,操作时间从12分钟压缩至2分钟以内,减少人工奔波与误操作风险,每年节水降耗3万元以上。
以改促安,创新赋能安全生产
小技改带来大改变,三项实用创新让选煤工区安全生产面貌焕然一新。安全风险有效降低,人身伤害隐患从源头消除,劳动强度显著降低,人力配置更趋合理,设备运行更稳定,检修效率与生产连续性同步提升。
下一步,选煤工区将持续深化全员创新机制,聚焦现场安全与生产需求,不断挖掘小技改、小发明、小创造,以职工智慧破解生产难题,以技术创新夯实安全根基,为公司高质量发展注入更足动力、提供更强保障。



发布日期:2026-04-17
点击量:7 作者:刘艳桃 来源: